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1試驗驗證
為驗證系統(tǒng)工作性能,對5.0m×2.5m×0.5m的模擬混凝土澆注作業(yè)面進行振搗效果試驗演示.其中,混凝土為單級配,坍落度為7~9cm,振搗棒型ZDN70,振搗點水平間隔為50cm,插入深度為50cm.操作步驟為:啟動CPCS基準站;安裝啟動CPCS移動站;測定振搗邊界;啟動振搗時間測控系統(tǒng);進行振搗作業(yè);圖形顯示分析.根據(jù)設定振搗棒有效半徑為35cm,振搗時間為20~40s,則生成的振搗圖形.其中,矩形邊框為振搗邊界,淺灰區(qū)域為欠振區(qū)域,中灰為振搗合格區(qū)域,深灰為過振區(qū)域,白色為漏振區(qū)域.圖形定量化顯示表明:振搗區(qū)域相交地方,振搗時間會疊加,可根據(jù)疊加后的累計時間判定疊加區(qū)域振搗狀態(tài).控制人員可以根據(jù)上述量化表征的振搗圖,對欠振和漏振區(qū)域實時提出補振措施以提高振搗質量.
2工程應用及效果
可以看出,系統(tǒng)能實時量化反映實際振搗狀態(tài).動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)反映出振搗施工存在以下問題:本區(qū)域振搗存在近一半過振現(xiàn)象,位置集中于圖中上部邊界部位;內部中心區(qū)域部分存在欠振問題;存在個別部位漏振;邊界振搗點位有明顯偏差.操作人員應對照圖中缺陷進行及時改進,以提高振搗工藝質量.本系統(tǒng)近期應用于四川省觀音巖水電站23#壩段混凝土澆注施工作業(yè),其中混凝土為二級配,坍落度為9~11cm,振搗棒棒頭直徑為100mm.現(xiàn)給出6.0m×2.8m×0.5m混凝土澆注面振搗作業(yè)測試效果.其中,設定了振搗棒有效半徑為60cm,振搗時間為20~40s,生成振搗形所示.
3結論
(1)研制的特制電極裝置利用振搗棒插拔電極實時傳輸?shù)碾娦盘柌町?,計算插拔時間間隔,可以實現(xiàn)振搗時間有效采集.
(2)系統(tǒng)數(shù)據(jù)通信傳輸穩(wěn)定可靠,振搗圖形顯示軟件使用方便快捷,能實現(xiàn)實時動態(tài)可視化為混凝土澆注成型質量量化評判提供了全新方法,也為混凝土施工質量控制與反饋提供了可行信息化技術.
作者:郭二貨單位:四川水利水電職業(yè)技術學院