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摘要:針對傳統(tǒng)副井提升機系統(tǒng)在操控過程中無法保證較高的精度,調(diào)速性能、安保設備和監(jiān)測設施的不完善使提升機系統(tǒng)容易發(fā)生故障,嚴重時會使生產(chǎn)停頓,生產(chǎn)率低下,難以滿足生產(chǎn)要求的問題,設計并擬定了提升機的電控系統(tǒng)解決方案。通過對提升機電控系統(tǒng)的改造,大大提升了副井提升機安全可靠性,降低了生產(chǎn)過程的能耗,節(jié)約了成本,同時生產(chǎn)效率也得到顯著改善。
關鍵詞:礦井提升機電控系統(tǒng)變頻工頻高效節(jié)能
引言
副井提升機是礦業(yè)生產(chǎn)運輸過程中不可或缺的設備,副井提升機及其配套的控制設備是非常精密與嚴格的機械與電氣設備的組合。副井提升機需要在正常工況下保持高速往復運行,即在地面和礦井之間,若發(fā)生電氣設備與機械結構出現(xiàn)損壞的情況,會影響整個礦井的生產(chǎn)安全及生產(chǎn)效率,嚴重時甚至會對礦井工作人員的生命安全造成不可估量的損失。由此可見,副井提升機的發(fā)展,不僅要保證提升機的高效性,更應該提升其運行安全穩(wěn)定性[1-5]。本文對提升機電控系統(tǒng)從安全性、高效性、系統(tǒng)行為基礎準則進行改造,將原先老舊的電控系統(tǒng)升級為更具安全性、通用性、實用節(jié)能性的控制系統(tǒng),對于后期設備維護與設備維修提供便利,為工程安全實施保駕護航,且有效降低了能源消耗量。
1礦井提升機系統(tǒng)構成
電控系統(tǒng)是所有工程機械的控制核心,對于提升機的安全性及高效性而言,提升機的電控系統(tǒng)主要從以下兩方面進行優(yōu)化設計:一是具有穩(wěn)定且高效的控制性能,電控系統(tǒng)的控制性能優(yōu)劣將直接體現(xiàn)在提升機運輸?shù)男噬?;二是具有保護及突發(fā)意外情況時的保護功能。由PLC控制的變頻器作為礦井提升機動力來源的電機的驅動系統(tǒng),變頻器可根據(jù)負載的大小來同步改變電機驅動的特性,滿足對于提升機的平穩(wěn)及節(jié)能要求,因此基于PLC為控制核心、以變頻器作為驅動設備實現(xiàn)的電控系統(tǒng)是提升機電控系統(tǒng)改造的優(yōu)選方案。礦井提升機由多個部件組成,其中液壓系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、動力傳動系統(tǒng)為主要核心部件,控制著提升機的工作。電控系統(tǒng)可實現(xiàn)對提升機信號的接收和處理,通過PLC內(nèi)部整合后控制執(zhí)行器件動作,控制相關電氣部件實現(xiàn)提升機的整體控制。礦井提升機系統(tǒng)構成如圖1所示。
2可編程控制器(PLC)電控系統(tǒng)
可編程邏輯控制器作為代替繼電器實現(xiàn)邏輯控制而開發(fā)的產(chǎn)品,被大量應用在各行業(yè)生產(chǎn)生活控制系統(tǒng)領域中,是工業(yè)自動化控制領域的一份子,經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展之后,從簡單的照明系統(tǒng)到復雜的工業(yè)過程控制系統(tǒng)都離不開以PLC為核心搭建的控制系統(tǒng)。PLC起源于20世紀60年代,為滿足美國汽車制造業(yè)發(fā)展而出現(xiàn),現(xiàn)在其已經(jīng)不再局限于單純的汽車行業(yè),而是廣泛應用于各類工業(yè)控制領域??删幊踢壿嬁刂破髟诠I(yè)環(huán)境中主要使用西門子、三菱、歐姆龍、施耐德等,在綜合考慮成本問題及安全性問題的前提下,本設計選擇西門子的S7-300系列PLC,S7-300系列具有調(diào)試、運行、停止和復位四種模式,以滿足提升機電控系統(tǒng)設計需求。CPU模塊除作為控制核心完成設置的程序之外,還需要為背板總線提供5V直流電源作為其余模塊的供電電源,并通過MPI接口模塊進行通信。
3外圍電路設計
3.1供配電
提升機作為聯(lián)系地面與礦井下方之間的運輸機構,要求提升機具有極高的安全性與可靠性,來滿足對人身安全與礦物運輸安全保障。一旦提升機出現(xiàn)供電故障,會導致巨大的經(jīng)濟損失并造成不良后果,因此在提升機的供電方面需要考慮更為安全的供電模式,選擇考慮可以提供更高可靠性的雙回路供電方式。以變壓器轉380V作為提升機供電主電源,而在備用電源上則采用獨立的備用變壓器,以方便在主電源發(fā)生故障或定時檢修時保障提升機的正常工作。在配電柜中設置電源倒換開關完成電源之間的切換功能。主控電源、PLC供電電源和輔助設備電源均采用AC220V,除此以外,通過小型變壓器轉換而來的還有DC220V、DC110V和DC24V電源,以滿足控制柜內(nèi)部的相關設備需要,包括但不限于控制柜內(nèi)部降溫系統(tǒng)供電和照明供電等。
3.2操作臺
操作臺是工作人員與機械設備互通的連接點,工作人員通過操作臺完成對提升機的操作,如運輸?shù)V物與運送井下工作人員。除此之外,操作人員還可以獲取提升機的運行狀態(tài)和信息,因此,設計合理化的操作臺不僅可以提升提升機的工作效率,同時能夠提升提升機的安全性。該提升機的電控系統(tǒng)可能需要多個位于不同地點的操作臺,不同操作臺的信息與操作設置不同,但均需保留緊急安全控制按鈕,不同操作臺之間通過PLC控制信號來完成連鎖,共享各操作臺信息。設置井口的操作臺為主控臺,主控臺保留完整且詳細的設備操作功能。
3.3位置監(jiān)測
提升機電控系統(tǒng)需要時刻監(jiān)測提升機的位置,以保證設備的安全與穩(wěn)定運行,在該電控系統(tǒng)中提升機的位置信號通過光電編碼器來提供,光電編碼器設置于主軸之上。隨著主軸的旋轉,光電編碼器也進行相應的方向運行動作并產(chǎn)生光電脈沖信號,編碼器旋轉一周能夠產(chǎn)生A、A-、B、B-脈沖信號,通過對脈沖數(shù)的采集計算提升機設備的位置、轉向和速度,進而通過PLC控制程序完成對提升機位置的檢測。
3.4深度指示器
深度指示器是礦井提升機安全保護設備中的組成部分,在此采用數(shù)碼管顯示和柱狀燈帶指示相結合的設計方案。數(shù)碼管為操作員提供精確的數(shù)值信息判斷罐籠位置,柱狀燈為操作員提供直觀的視覺畫面。且在設備連接上,數(shù)字式深度指示器擁有與PLC接口搭配簡易、方便的優(yōu)點,型號為DPV-96的數(shù)字式深度指示器其輸出接口為標準電平并行接口。
3.5井筒開關檢測
光電編碼器在提升機的運行過程中為電控系統(tǒng)提供位置信息,保障設備運行安全,是極為重要的裝置。光電編碼器為電控系統(tǒng)提供脈沖信號,長時間的運行下,會出現(xiàn)丟失脈沖信號的特點,為減少丟失脈沖信號所累積的誤差,需要對光電編碼器信號矯正操作。在此選擇井筒磁感應開關與光電編碼器互相搭配的方式來完成信號矯正操作,其工作原理為:在提升機某處易觸發(fā)設備處安裝感應磁鐵,并在慢速區(qū)裝設磁感應開關,當運輸裝置達到某個觸發(fā)位置時,磁開關被觸發(fā)并向PLC發(fā)射觸發(fā)脈沖信號,PLC內(nèi)部程序被觸發(fā),將設置好的此刻的位置脈沖與此時的光電編碼器技術脈沖進行對比,以補償誤差,達到消除光電編碼器信號誤差的目的。為了避免電壓降對于磁開關脈沖的影響進而影響檢測準確度,選擇采用DC110V供電的磁開關。
4軟件程序設計
本電控系統(tǒng)的實現(xiàn)需要搭配使用的軟件主要包括PLC編程平臺、HMI組態(tài)兩個方面。STEP7作為S7-300系列PLC的編程平臺,本控制系統(tǒng)的PLC便通過STEP7進行。首先,需要搭建控制系統(tǒng)PLC控制主程序流程,保護設置程序與報警程序獨立設置出來。在系統(tǒng)開機供電后,首先需要完成系統(tǒng)初始化的過程,而后PLC本身開始進行系統(tǒng)自檢,自檢出錯則報警反饋故障代碼。自檢完成與正確后進行初始位置的判斷,位置監(jiān)測與反饋完成后執(zhí)行開車指令。而后進行同步信號的判定,若信號同步正確,則將進行下一步主程序,信號不同步則進行矯正。信號同步完成后進入速度控制程序過程,而后按順序判斷各種信號是否滿足程序需求,若滿足需求則順序執(zhí)行,等待停止信號,結束程序,否則反饋對應報警信號。HMI人機交互平臺選擇WEINVIEW的MT8000屏,與支持離線和在線模擬組態(tài)的組態(tài)軟件Easy-Builder8000搭配使用完成頁面組態(tài)。本設計采用離線模擬讀取靜態(tài)數(shù)據(jù)的MT8000觸摸屏的使用方式,在組態(tài)頁面開發(fā)的過程中方便開發(fā)人員隨時更改節(jié)約時間,無須重復下載程序。
5提升機變頻調(diào)速系統(tǒng)的設計
變頻器的參與可以控制電動機在平穩(wěn)電壓之下進行轉速的平均與恒定,且可以滿足在不同載荷情況下對電動機提供不同大小的力矩與扭矩,滿足速度的平穩(wěn),在實現(xiàn)節(jié)能效果的同時,實現(xiàn)電控系統(tǒng)在工作運行狀態(tài)中對于安全性的需求。變頻器的選型為提升機電控系統(tǒng)變頻調(diào)速系統(tǒng)設計核心內(nèi)容之一,其次則是變頻器的調(diào)試使用。變頻器的選擇需要對設備所需電動機的功率及其在不同載荷下所能提供的扭矩能力所決定。因此。在考慮本系統(tǒng)的需求下,最終所選型變頻器的具體型號為5HK62-5B,根據(jù)提升機的工作要求,為其設計對應的PLC控制程序,并能夠實現(xiàn)系統(tǒng)在工頻和變頻兩個工況下切換運行,其切換原理如下頁圖2所示。將改造后的電氣節(jié)能控制系統(tǒng)應用于實際生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),就目前某煤礦的日常提升運輸任務而言,在變頻調(diào)速系統(tǒng)的控制下提升機處于低速運行的時間約占提升機一個循環(huán)提升時間的25%左右;傳統(tǒng)調(diào)速系統(tǒng)的控制下,在一個提升循環(huán)內(nèi)僅有10%的時間處于低速運行時間。此外,提升機采用電氣節(jié)能控制系統(tǒng)后,在調(diào)速過程中對系統(tǒng)造成的沖擊明顯降低,間接地解決了提升運輸?shù)某杀?。綜合比較可知:電氣節(jié)能控制系統(tǒng)的應用可為提升機的實際提升任務節(jié)能約30%。
6結語
煤炭生產(chǎn)需求量的擴大及礦井設備的數(shù)字化發(fā)展方向隨著國家政策的發(fā)展導向而進行自動控制轉換,過時的老舊礦井提升機在安全性與高效性上與新型自動提升機相比有著巨大的差距,本文對煤礦提升機電控系統(tǒng)的改造和研究,為提升機電控系統(tǒng)的更新與研究提供了參考依據(jù)?;赑LC為核心的提升機電控系統(tǒng)不僅完成了高效化與自動化,同時也順應國家發(fā)展戰(zhàn)略完成了節(jié)能減排要求與數(shù)字化要求。項目運行結果顯示,按照此指導方向而完成的電控系統(tǒng)安全、可靠且節(jié)能減排,除工業(yè)要求的系統(tǒng)控制精度較高之外,實際相關人員的使用滿意度與安全感也有較大提升。
參考文獻
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作者:梁將 單位:山西興新安全生產(chǎn)技術服務有限公司